為推動黨的二十大精神在基層落實(shí)到處,全力“大戰(zhàn)四季度、打贏控虧戰(zhàn)”,新高焦化化產(chǎn)車間多措并舉,通過“強(qiáng)化現(xiàn)場管理、控制原料消耗、優(yōu)化工序流程、加密設(shè)備巡檢”扎扎實(shí)實(shí)開展工作。從10月份到目前,較同期降低消耗近20萬元。
為了持續(xù)推進(jìn)落實(shí)控虧增效工作,該車間緊盯生產(chǎn)現(xiàn)場的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和工序流程,中控崗位密切關(guān)注生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)值的波動,及時調(diào)節(jié)流量和溫度。從10月份開始,車間結(jié)合煉焦車間產(chǎn)能,及時下調(diào)鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,由以前的每分鐘3700轉(zhuǎn)下調(diào)至每分鐘2750轉(zhuǎn),進(jìn)一步降低了用電消耗;鼓冷工段也組織崗位人員對橫管初冷器進(jìn)行倒換,成功地將初冷器阻力穩(wěn)定在500Pa。在粗苯生產(chǎn)現(xiàn)場,氨苯工段員工及時調(diào)節(jié)低溫水流量,控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)溫度,在降低洗油損耗的同時提高粗苯回收率,降低了塔后苯含量,粗苯的回收率穩(wěn)定在1.05%,粗苯日產(chǎn)量達(dá) 32.2噸。脫硫工段加密了設(shè)備巡檢頻率,PH值由以前的9~10穩(wěn)定在7左右。
同時,該車間組織員工對氨苯工段終冷塔進(jìn)行工藝清洗,利用蒸汽吹掃管道,多次置換上下段噴灑液,解決了塔阻及噴灑問題,降低了終冷塔阻力,為粗苯的高回收率提供了切實(shí)保障。銨苯工段定期對管式爐燒嘴進(jìn)行清理,提高了煤氣的燃燒率,控制富油溫度在170度。加強(qiáng)了蒸氨系統(tǒng)操控力度,穩(wěn)定了蒸氨廢水指標(biāo)波動;加強(qiáng)晶比監(jiān)測,控制母液酸度,硫銨回收率達(dá)到1.2%。
為了充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,車間黨支部組織黨員、骨干開展了設(shè)備巡檢,加強(qiáng)了各工段防腐保溫工作,利用焦油和油漆對易銹部件和管道進(jìn)行防腐保溫;對離心機(jī)電機(jī),富油泵和鼓冷工段焦油輸送泵,增壓泵等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了檢修,更換了脫硫廢液閘門,制作了污水外排水管,降低了設(shè)備損耗,此舉大大為公司控本增效、打贏控虧戰(zhàn)提供了可靠的基礎(chǔ)保障。